据悉,烧结厂原2台280㎡环式冷却机自2011年建设投用以来,已生产使用多年,设备漏风、漏料、扬尘、整体老化、故障率高等问题日益凸显。由于漏风严重,一方面能源利用效率低,吨矿余热蒸汽回收量差,造成余热浪费,另一方面造成烧结矿冷却效果差,排矿温度高,对下部输送带烫伤严重,经常需要更换皮带,造成备件费用升高。同时漏料、扬尘等造成环境污染,给生产带来极大危害。
为彻底解决上述问题,烧结厂相关技术人员通过多处现场实地走访考察,引进了“齿销传动+摇臂翻转式卸料+液密封”的新式环冷机,于今年对原有2台环式冷却机进行了升级改造。完成投运以来,目前新式环冷机运行稳定,吨矿余热蒸汽回收量较原设备有了大幅提升,吨矿节约成本约0.4元;同时由于漏风率降低,每月节约电耗约80万kWh,且大大降低了漏料、扬尘等无组织排放。综上两项初步估计该项目投产后可为公司年创效约600余万元,实现了节能创效、绿色环保双丰收。