优化程序解难题降成本
棒三作业区主要以小规格螺纹钢生产为主。生产过程中,随着轧辊的磨损,辊缝也随之变化,料型就会发生变化,加之调整辊缝为手动调整,若调整不及时,则影响钢材质量。针对这一难题,经技术人员研究讨论,决定利用自动压料来代替手动压料,即在轧机上安装1台减速电机,同时制作控制柜,编写控制程序,通过远程遥控的方式控制压下量。改造后,岗位工可及时调整轧机辊缝,延长了轧辊使用寿命,满足了生产需求,同时年创效5万余元。
加装风机连锁装置降成本
棒三作业区加热炉钢坯出炉时,出炉辊道处设有除磷装置,受环境影响,出炉钢坯在经过除磷装置后会产生大量蒸汽,加之出炉辊道长度限制,距离炉口较近,炉膛在换向瞬间会变成负压,将产生的蒸汽吸入炉内,直接影响炉体耐材、蜂窝体寿命。为解决这一问题,经技术人员现场观察,决定将原出炉口位置手动轴流风机改装为自动控制联锁启停装置,以斜吹方式将钢坯经过除磷装置后产生的蒸汽吹散,避免因炉膛负压产生蒸汽吸入炉膛内造成炉体耐材、蜂窝体损耗。改造后,上线运行效果良好,降低了电耗,延长了炉体耐材和蜂窝体的使用寿命,年创效5万余元。
巧加专用连接器保安全
电机的温度是影响电机运行的重要因素,通过热电偶将温度传到电脑上,达到实时监控的目的。由于加热炉区域热电偶线路老化,接头氧化等原因,导致电阻过大,温度显示不准确,易造成系统误报警,影响岗位工操作。针对这一问题,经技术人员讨论研究,决定在直流电机上安装1个PT100专用连接器,连接在测温电阻和测温线路上,有效解决了线路老化、接头氧化等问题。此举不仅实现了关键设备预知预控功能,减轻了人员劳动强度,而且降低了维修成本,年创效4.5万元。