为了既保证生产顺行,又能及时更换减速机。范增超立即通知冷床操作台停1号冷床,更换2号冷床过板,并通知工友,准备抢修工具,立即抢修。
“没有新减速机备件了!”刚从备件库跑回来的工友的一句话,给在现场所有人员泼了一盆冷水,这可怎么办?如果按照常规的设备出厂维修程序处理,最快也要两到三周才能修复使用。正当大家一筹莫展时,范增超突然想到一个好主意:找一个旧件,拼凑一下试试。他的主意得到大家一致认可。随后,维修人员分成两组,一组拆卸损坏的减速机,另一组去备件定置区寻找旧减速机。
由于减速机座位于冷床地坑内,坑内空间狭窄、充满油污。为了节约抢修时间,范增超不顾油污,携带工具跳入地坑,拆卸减速机。由于连接销和联轴器孔是过度配合、结合紧密,所以拆卸工作异常困难。范增超斜着身子慢慢蹲下,用手中的扁铲不断敲击连接销,最后仅用25分钟,他就完成了拆卸损坏减速机工作。
可是,在装配联轴器时又出现了问题。由于新换的减速机是修复件,这时出现了与原减速机上键不一致问题,导致联轴器无法正常安装。随即,范增超带领人员抢时间修磨键,他们量键尺寸偏差、销磨、找平、再量偏差、再找平……最终键被磨成了可以使用的异形键,联轴器装配到位,后经过试车一次成功。
范增超及时发现问题并果断解决,避免了设备事故扩大,节省了备件费。