该高炉以标准化作业为抓手,推进管理制度化。狠抓基础工作落实,重新梳理和补充各岗位标准化操作参数,在车间通报违反标准化操作的人员行为,查找岗位操作中存在的人为波动性问题,并将稳定性作为标准化的一项重要内容进行整改。一切以数据为依据,把趋势控制作为操作理念,保证炉况稳定性。
该高炉以生产精细化为准绳,促进高炉提产。借助两次休风检修的机会,缩小风口面积至0.3022立方米,增强高炉应对外围原燃料变化的抵抗力。借助公司为高炉创造的良好外围条件,大胆创新,稳步突破,入炉风量逐步由每分钟4000立方米提高到4200立方米,富氧率由3%提高到5.6%,标准风速由每秒220米提高到230米以上,并结合“开放中心,兼顾边缘”的思路,优化上部装料制度,实现高炉稳定顺行。
该高炉以强化职工设备点检为依托,推动设备稳定高效运行。加强设备管控能力,要求设备点检过程不走过场,有问题必汇报、有问题必处理、处理后必建立点检维护台账的闭环点检模式,真正实现有问题提前发现,不留一点隐患,确保生产的稳定性。
该高炉结合自身特点不断探索进取,实现产量、指标持续提升。以高炉长周期稳定顺行为准则,保证合理热制度和造渣制度,提升风温水平到1180摄氏度以上,并停用加湿,不断优化上部制度,提高煤气利用率达到46%以上,为提升产量、改善指标创造条件。