为确保此次轧制成功,该事业部根据180方坯工艺要求和产品特点,召开专题会议,成立攻关小组,梳理轧制工艺流程,制定控制措施,系统排查影响生产的设备及关键控制点,逐项制定有效措施,以确保成功轧制。轧制前,围绕工艺管理开展除鳞机引板调整、轧机导卫导槽调整、轧辊加工等工作,保证满足生产工艺要求。组织维检人员恢复2架轧机功能,将原有传动柜进行改造扩容,并对2架直流电机进行检查,对电气线路线缆进行测试绝缘,安装直流电机。轧钢岗位人员对上料台架小车位置重新调整和上料液压缸能力测试,对加热炉步进梁液压缸比例阀开口度、步距、自动出钢程序重新调整等,满足180方坯生产需要,为实现稳定生产创造条件。轧制过程中加强现场工艺技术操作规程管理,对坯料入炉、加热温度控制、轧钢调整、精整收集等环节实行专人检查制度,做到每道工序严格把关,层层落实岗位责任,保证产品轧制成功率。
据统计,此次轧制28支、70吨180方坯,共产出直径22毫米圆钢67吨成品材,经检验产品表面质量、尺寸精度及性能符合标准要求。180方坯的成功轧制,进一步拓宽了通钢产品结构,对持续扩大市场占有率提供了有力支撑。