该厂6号锅炉鼓风风量少,造成炉膛含氧量明显不足,严重制约6号汽轮机发电量的状况。该厂通过技术改进,在炉膛烧嘴观察孔处新增2台小鼓风机,向炉膛补风,增加炉膛含氧量,促进汽轮机发电效率提升,每吨蒸汽的发电量较改造前提高48.79千瓦时,每月增加发电量90万千瓦时以上。
该厂360平方米烧结机余热发电的低压蒸汽母管对外供汽电动阀关闭不严,在低压蒸汽管网的压力较高时极易漏入汽轮机内进行补汽,导致汽轮机内温度下降,影响发电机组的安全运行,只能采取退出补汽进行减负荷运行,每小时影响发电量为1000千瓦时。经过分析研究,该厂通过新增手动隔离阀等工艺优化改造,有效解决了对外供汽与补汽的互通问题,每月多发电72万千瓦时以上。