随着高炉产量增加,渣铁生成速度也急速增加,炉前必须及时出尽渣铁,满足生产需求。但铁口喷溅会造成开口前期出渣铁速度降低、压差升高、透气性降低等不利因素,影响高炉风氧水平。常规的铁口喷溅治理需要高炉休风,对铁口进行压浆处理。而休风会给正常的生产秩序造成不良影响。该车间主任李会肖不等不靠,组织车间骨干通过分析铁口喷溅原因,利用自身现有条件积极开展治理工作。
该车间副主任赵彦飞组织炉前技师及骨干进行观察及分析后认为,铁口喷溅主要是因为铁口通道内产生裂缝造成煤气泄漏,高压的煤气使顺行的铁水产生喷溅。要想从根本上治理铁口喷溅的问题,消除裂缝是首要任务。若果等休风时再进行灌浆,时间太长。于是,他们通过查找资料,借鉴别处操作,首先用65毫米钻头对铁口进行钻孔,深度为铁口深度的一半左右,将泥炮装满炮泥,把泥炮前段掏空600毫米,再用自流修补料塞满掏空的孔道。炮口前段预留80毫米,预留部分用炮泥堵上,防止自流料掉出来,再将泥炮口和铁口对接,利用泥炮的推力将自流修补料推进步钻出的孔道。等到泥炮推不动以后保持相同的推力20——30分钟,等到炮泥和自流修补料都硬化后,撤掉泥炮,整个处理过程结束。此外,该车间统一四班操作,稳定打泥量,防止铁口深度波动,要求堵口操作后进行二次补压,加强了铁口炮泥的致密性。四班每次退炮后,把铁口预钻进1.5米左右,然后进行再次补压炮泥,进一步保证铁口的致密性。
通过一系列措施,在高炉不休风的情况下完成裂缝修补,铁口喷溅得到了有效缓解,在保证渣铁及时排放的基础上,有力保证了高炉的稳产高产,为高效生产奠定了坚实基础。