面对严峻的市场形势,该厂今年同步实施了“优化4100mm宽厚板生产线加热工艺,降低煤气消耗”、“优化轧制工艺,降低能耗损失”、“优化除磷高压水喷打工艺,降低生产水、电消耗”三大攻关工程,通过根据不同生产钢种、原料断面优化目标出炉温度,实现钢坯出炉温度降低10~20℃;合理优化风煤比,提高燃气利用效率;不断摸索优化钢坯加热、钢板轧制、冷却工艺,提高热轧性能合格率;细化不同钢种、规范高压水喷打方案,在保证实物质量的前提下,缩减高压水喷打次数;根据钢板长度匹配喷打高压水,节约高压水量,从而达到降低生产成本和推进节能减排的目标。
工艺节能对于钢铁行业有着特别重要的意义,特别是在现今行业形势不容乐观的时刻,通过实施工艺优化,不仅能提升技术质量指标,而且能降低生产用水等能源消耗,减少废气排放,在降本和环保两方面,实现企业经济效益和社会效益的双赢。