今年初以来,莱芜分公司以提高生产组织效率为抓手,多措并举推进全流程工序降本与效率提升。3月份,该公司铁水罐周转率首次实现3.5次以上的目标,达到3.55次,炼钢工序铁水温度较去年平均提升27℃,每月可挖潜降本1300余万元。
提高铁水罐周转次数是减少铁水运输过程温降、提高炼钢侧入炉温度的最直接有效手段,不仅有力促进炼钢工序降本降耗工作,而且为节铁增钢和降低铁水罐综合运行成本创造有利条件。
莱芜分公司厂区分散,铁水运输距离远、跨区调运量大、铁水罐罐型较多,各区高炉出铁方式和炼钢脱硫工艺不同,极大制约了铁水罐周转效率,2021年铁水罐综合周转次数仅为2.3次。
为提高铁水罐周转效率,提升炼钢工序铁水温度,降低炼钢冶炼成本,今年初以来,该公司生产管理部门认真分析铁水调运各环节制约因素,联合物流运输部、炼铁厂、炼钢厂、特钢事业部等单位,从高炉配罐模式、机车运力配置、铁水运送方式、炼钢脱硫和翻铁顺序、铁钢检修时间匹配、铁水存量上限管理等方面入手,进行全方位和全流程优化,并建立了一天一调度、一天一通报、一天一分析、一月一考核的运行保障机制,加大铁钢界面管理力度,铁水罐周转次数逐月提升:从1月份的3次,到2月份的3.3次,再到3月份3.55次,较去年提升了1.25次,周转效率大幅提升,各区炼钢单元铁水温度较去年均有不同幅度提高,为当前公司节铁增钢提供了坚实保障。据了解,3月份下半月,该公司在3200m3高炉仍在大修的条件下,铁钢比达到0.855的历史最好水平。