据了解,该厂方坯6流连铸机长期使用的是传统结晶器铜管。随着市场变化,生产节奏不断加快,钢厂对铸机作业率的提高和灵活性的改善,以及铸坯质量的提升和生产成本的降低都有了更高的要求,传统结晶器铜管过钢量小、成本高、质量不稳定等不利因素逐渐显现。提高铸机拉速的主要途径是改进结晶器铜管的内腔形状,均匀地增大铜管冷却强度,以改善传热效果。其中一项关键技术是优化设计结晶器管内腔形状,确定锥度参数。高效连铸钻石结晶器铜管具有导热性好、再结晶温度高、抗疲劳、强度高、耐磨性好、使用寿命长、过钢量大、综合性能优越等特点,符合当代连铸工艺向高拉速、高作业率、高质量发展的要求。
2013年3月,该厂首次在方坯连铸机组单流试验了钻石结晶器铜管。测试效果良好,与其他5流结晶器铜管相比,过钢量和铸坯质量稳定性都有明显优势。随后,他们增加了试验数量,在浇铸不同钢种时陆续测试了5根。经综合检验评定,与传统结晶器比较,钻石结晶器铜管下口磨损减小约50mm,角部磨损减小100mm~200mm,平均提升过钢量约700吨。同时,他们还根据综合测评结果,提出了进一步改进方案,督促厂家尽快优化铜管结构,延长使用寿命。钻石结晶器铜管经过一年多的试用,目前效果良好。
据悉,一根传统结晶铜管平均过钢量为5200吨~5500吨,价值约6000余元,如果置换钻石结晶器铜管,能有效降低成本0.1元/吨以上。按该厂年产方坯60万吨测算,此举年可节约备件资金6万元。