狠抓管理,协调优化。该厂把足量保供作为重点任务来抓,按照调整内部、适应外部原则,持续优化卸车线“二合一”生产组织方案;加强卸车流程人员协同和信息沟通,通过管理和技术人员带班卸车、优化火车对位方式、提高清车底效率、实现并线运行等措施,实现作业流程精益管控。
细化指标,疏通“脉络”。在汽运煤接卸上,该厂以创建“十佳文明窗口”为契机,认真做好疫情防护、信息统计和汽运煤翻卸等工作;当火车、汽车集中到达时,对上煤时间和汽运煤出仓放料时间进行科学优化,实现防疫、卸车两不误;面对连续多日暴雨天气,岗位职工通过积极协调放仓、规范化组织卸车、延长转车时间等措施,尽可能缩短汽车滞留时间,保证汽运煤随到随卸,疏通汽运煤进厂“脉络”。
推进改善,提升效率。为减少汽运煤压车情况,提升放仓效率,该厂结合全员改善工作,组织岗位职工对螺旋卸车机叶轮叶片进行加长改造,增加了叶轮取煤量,皮带瞬时流量提升了近50%。针对皮带煤料落料点不正、皮带容易跑偏撒料、降低放仓效率的问题,该厂岗位职工提出在皮带漏斗内增加导料板的改善建议。经研讨,该厂决定弃用笨重的弹簧式导料板,将挡板固定在漏斗内,并在挡板后方安装螺旋调节装置。改造后,该厂煤料落料点被调节至皮带中央,彻底消除皮带跑偏等隐患,在提升放仓效率的同时也确保了卸煤作业的连续性。