炼铁事业部环保作业区每天正常排灰230多吨,每次排灰需要3个多小时。为节约用电成本,该作业区结合工作实际,针对峰谷平电价差,制定降低电耗方案,更改设备运行模式,合理规划排灰时间,全力降低生产成本。他们将平时运行的电除尘、老配料、老转运等10个排放点,白班改为13时至15时30分平段排放,夜班改为凌晨3时至6时谷期排放。通过这些措施预计年可节约电费18.25万元。
二号高炉槽下班班长孙喜才组织人员用废旧的强力磁铁自制了一个“神器”,既不损伤焊接的零件又保证了作业安全,职工作业时还可以随身携带,完全杜绝了以往焊工在作业时乱搭乱接现象。这个自制“神器”既安全高效又省时省力,同时也能节约成本,受到维检作业区焊工的一致好评。煤气除尘的篦条一直都是焊接在箱体上,由于箱体压力及布袋反吹易出现箱体膨胀现象,导致篦条焊口开焊和篦条塌陷,造成箱体除尘灰无法排放。二号高炉作业区针对这一问题成立攻关小组,自行绘制设计图纸,在箱体焊接托架,横梁与托架用螺栓连接,预留出膨胀间隙,钢筋不与箱体焊接,使篦条不随箱体膨胀而变化,保证了正常排灰作业,有效避免了篦条塌陷带来的不安全隐患,降低了检修难度,每次更换篦条减少工时3天,全年可节省工时288小时。