烧结配混生产时,各种料需混合后进行烧结,混合过程需要在混合机同步加水,水温直接影响着混合料温及生石灰的硝化,最初为使混加水池水温提升,在水池里布置蒸汽加热管,通过水里注入蒸汽提高水温,但水温最高只能升高至60度左右,对生产有提升,水温还是达不到使用要求,水蒸气浪费大。水蒸气消耗量每天144吨、每吨120元、每天消耗1.7万元,而且加热效果差达不到工艺需求。
针对这一问题,炼铁厂征集最佳攻关解决方案。靳向阳结合本岗位相关设备进行思考,将专业知识与近年来在课题攻关中积累的经验相结合后提出:烧结环冷机热矿冷却时温度有200度左右,那么只需要利用环冷机烧结矿余温提高水温,在环冷机热风罩顶部加装水换热器,将混合机水引流至换热器加热后进入混合机加水,水温可加热至70℃以上,达到利用烧结矿余温提高混合机加水温度节约能源的目的。
为了验证设想,靳向阳在水池内部制作隔板,进行冷热水分离溢流水池,水经过加热后溢流到热水池再由水泵抽出供水,效果明显,水温可达到65℃对料温提升起了较大作用,为了继续提升水温,靳向阳最后提出利用环冷机热矿冷却的余温来加热水的创新想法,利用大修改造进行了实施投入。在环冷机热风罩顶部加装水换热器,将混合机水引流至换热器加热后进入混合机加水,水温可加热至70℃以上,利用电磁阀及温度自动控制流量,大大提高混合机混合料温,有效提高烧结矿产量、质量,同时节约水蒸气成本每天1.7万元,达到节约能源、降本增效的目的。
随后,靳向阳又多次进行温度跟踪,用大量的数据做支撑,验证了该方法的可行性,每月实现降本增效51万元。