加热炉液压站技改
长期以来,宽带钢1#、2#加热炉炉内蹭瘤时动作频繁,管路流量大,震动大,导致管道接口、焊口冲击力较大,经常发生漏油现象。为保证加热炉流量和压力正常,降低液压站内管路震动,减少事故发生,保证设备正常运行,今年5月,设备科经过仔细勘查后在加热炉液压站增加了2组蓄能器,试运行之后加热炉液压站震动大幅减小,事故发生率明显降低,目前使用效果良好,达到技改目的。
自控轴流风机技改
今年2月,为进一步提高生产效率,设备科经过对换辊检修时间进行精确计算后,对精轧剪前的5台轴流风机(共33KW),卷取热检的2台轴流风机(共11KW)进行了自动化控制技改工作。按照每次换辊时间节约20分钟计算,每天换辊6次即可节约120分钟的风机运行时间,使用风机总功率为44KW,日节电量约为88KWH。同时每班节省了专门负责启停风机的员工两名,不再安排专人操作设备,达到自动启停效果。此项技改成功优化了开启和停车时间,有效节约了用电量,还降低了人工运行成本,可谓一举多得。
炉后除磷工艺技改
在宽带钢生产工艺中,从加热炉出来的钢坯首先送至201热检仪处进行检测,随后除磷工艺开启,喷射20秒后停止。为优化工艺流程,提升工作效率,设备科经仔细观察后,技改为除磷箱后300热检检失后除磷关闭。经实施此项技改后,在保证除磷压力的同时,每块钢坯可减少除磷耗时8-9秒,每天减少除磷箱高压喷嘴使用时间约2小时左右,使喷嘴更换次数大大降低,延长了其使用寿命,同时也节约了水耗,降低了电机能耗,使生产成本显著降低。
精轧活套编码器技改
在带钢轧制过程中,为防止轧钢速度和压下量不匹配,造成带钢拉断或者堆钢现象,每架轧机之间都安装有活套编码器来控制轧钢速度和压下量。原编码器安装位置靠近离冷却水,极易造成设备生锈腐蚀,影响数据反馈,形成废钢。为彻底解决这一问题,设备科积极对标兄弟单位并借鉴港陆公司现场经验,将之前价格昂贵的重型防水编码器更换为普通型编码器,并将编码器安装位置向外移动,减少与冷却水的接触,防止锈蚀,从而提高编码器的灵敏度,使反馈数据准确,杜绝废钢形成。截至目前已成功技改两台,现场使用情况良好,后续将继续对其他4台编码器完成技改,使生产成本进一步降低。
集团全面降本增效的“冲锋号”已然吹响,我们每个人都不能置身事外,要不折不扣落实好每一步行动,充分调动和发挥全体干部职工的积极性、主动性和创造性,为了明天的“好日子",勠力同心,共克时艰,坚决打赢这场降本节支挖潜增效攻坚战!