解决方坯Q235生产问题迫在眉睫
今年初,该公司按效益最大化原则组织批量Q235外卖坯的生产,炼钢厂在生产过程出现频繁漏钢、变流、脱方等生产质量问题,严重制约外卖坯产能、效益的发挥,同样有损鄂钢外卖坯市场声誉,Q235的质量问题成为炼钢产能发挥的瓶颈问题。
李伟,该公司连铸车间青年先锋站站长、工程师、高级主任师,荣获专利5项,在国家核心期刊发表论文4篇。他利用丰富的理论知识和多年的生产管理经验,组织车间技师谈正军、朱功亮、值班长刘成胜组成4人攻关团队,认真分析Q235漏钢形成机理,制订对策,踏上攻关之路。
不懈努力 找出症结
通过一次又一次的取样分析,一次又一次的激烈讨论,攻关团队终得结论:Q235连铸液相线为1514℃,固相线为1460℃,两相区较宽;由于C含量在0.12%~0.17%,凝固过程发生包晶反应,出现较大的体积变化和线收缩,因结晶器凝固气隙过早的形成,导致坯壳厚度生长不均匀加剧,局部区域热应力集中导致微裂纹产生,严重时产生角裂、纵裂漏钢。
创六步法 破解难题
经过几个月的摸索与实践,该厂总结提炼了防漏钢、变流、脱方六步法。
一冷:控制二冷水分配比例,确保铸坯按照温度曲线凝固;
二热:与转炉职工协调吊包温度、连浇温度,满足钢水过热度在15℃~30℃范围内;
三成分:转炉窄成分控制,避开包晶反应区;连铸建立成分异常降速处置措施;
四铜管:优化铜管锥度曲线,符合高拉速设计要求;
五托辊:本体转动灵活无残钢,铸坯对弧对中不跑偏;
六坯形:每2小时1次工艺检查,及时调整生产节奏。
实施六步法的应用后,Q235的拉速提速至3.16m/min,方坯连铸机拉速突破4.17m/min,创连铸历史最高纪录,连铸螺纹钢冲钢支数同步下降,由实施前的7支降为实施后的1支。