据了解,为进一步提高生产效率、降低生产成本,板材炼铁总厂自7月末起,将4座高炉热风炉操作系统集中到新五号高炉中控室进行集控操作,经过几个月的平稳运行,初步达到了高效均衡烧炉的效果,保证了各高炉风温的稳步提高。同时,优化了烧炉制度,合理调控烧炉顺序,为企业创造更多的效益。
该厂积极落实板材公司提质降本工作要求,号召职工树立“一切成本皆可降、人人皆可降成本”的理念,对热风炉集控采取了多项措施。在具体工作中,加强对岗位操作人员的培训,推行标准化操作,保证热风炉烧炉、送风的安全。在降低煤气消耗方面,在合理利用空燃比,保证风温的前提下,尽量加大空燃比,并做好巡检工作,减少热风炉的热量支出。同时,职工在操作中首先对煤气和空气进行预热,提高煤气和空气的温度,增强燃烧反应,并利用废气余热预热气体和空气的温度,提高燃烧温度和火焰传播速度,降低煤气使用量。并及时调整烟气量,使换热器在最优状态下运行。此外,结合七号高炉实际,提高混合煤气的发热值,减少烧炉时间,提高风温。还利用检修期间对各高炉的换热器进行吹扫,保证了换热效果。
据统计,该厂采用热风炉集控操作的3个月时间,共降低烧炉用高炉煤气量为20余万GJ,降低成本达610万元。