该公司轧钢高线车间精整生产线3号配电室的空调在开启状态时,温度设置为26摄氏度,电气室主体设备停机后室内降温明显,但空调通风系统没有停机。该公司岗位职工通过增加电气室设备运行信号,连接空调内部启停控制装置,从而实现空调随设备启停控制开启,最终达到节电目的。该车间集卷筒周边温度高达200摄氏度,设备冷却风机由维修人员进行启停,设备停机时经常出现风机启停不及时。为此,该公司岗位职工在操作箱上选取PLC输出点,编辑相关程序,设备停机后延时5分钟停止风机,改造后,每天可减少7小时非必要运行时间,年可节约电费16万元。
为使精炼炉风门和除尘风机实现连锁控制,该公司对炼钢除尘进行连锁控制改造,在单炉冶炼时关闭非冶炼炉座风门,同时风机工作频率由45赫兹降至35赫兹,有效降低电耗。基于生产过程中处于满负荷运行、作业间隙中可以降低电流的现状,该公司将除尘风机电机改造为变频器控制,在进行上件、出件等不产生粉尘的作业时段,让电机降频运行,仅此一项,年可节约电费超12.5万元。