据介绍,炼钢厂一方面抓好了转炉、精炼钢水出钢温度和成分达标率,为下道工序创造条件,避免钢水结瘤;另一方面连铸区域重点抓好开浇前的准备工作及过程工艺执行,避免因漏钢、液位波动、设备故障等原因造成的非计划停流。1月份非计划停浇0次,环比减少4次。
为压降炼钢成本,炼钢厂全体干部职工树立“炉况就是饭碗”的意识,将炉况维护作为生产工作的重中之重,一方面每班安排专人负责抓好观察转炉大小面、对炉壳温度测量等关键细节的执行;另一方面通过规范冶炼操作、保证溅渣护炉效果等进一步做好炉况维护工作。
炼钢厂重点抓好设备维护工作,加强设备的日常点检、维护保养,把设备隐患消灭在萌芽状态。1月份,连铸区域共定修4次,利用定修从上到下进行检查修复更换,特别是二三冷室托辊、油路,拉矫机、运输辊、中间辊等,降低故障率,减少了划伤等质量问题。1月15日,在对2#精炼炉回转台减速机故障修复过程中,炼钢厂干部职工齐心协力,赶时间,抢进度,保质量,提前策划检修方案、把备件及时准备到现场、抽调骨干力量,由部门领导在现场协调指挥,检修时间仅用9小时,较原计划检修时间缩短13个小时,为生产稳定顺行奠定了良好基础。