今年以来,该厂以实现稳产高产为出发点,坚持“快干长停”的生产组织模式,每炉钢采用大流量吹炼的方式,缩短冶炼时间,并对出钢口进行扩径,实现了从加废钢到兑铁,出完钢水到下炉钢加废钢等生产环节的无缝对接,平均出钢时间由原来的5分40秒缩短到目前的4分30秒。同时,加强前后道工序间沟通,缩短转炉冶炼周期,充分释放转炉产能。此外,加强生产组织和协调,优化钢种结构,指派技术人员在岗位一线跟踪指导,及时解决转炉冶炼过程中出现的生产和技术问题。
该厂还强化设备基础管理,常态化开展设备隐患日常检查,降低设备故障率。并积极推进“检修工单”管理和标准化检修,提高检修质量,加大离线和在线设备的管控力度,提高设备精度,实现了“8保16”和“两次定修之间无故障”的目标。
此外,为进一步激发职工的工作热情,该厂大力开展劳动竞赛,各工序内部及工序之间高效配合、无缝衔接,全力实现产能最大化。