据了解,钢水中硫含量过高容易导致铸坯产生裂纹,需要采用铁水预处理工艺对铁水进行脱硫,减轻转炉炼钢负担,提高钢水洁净度。镁具有较强的脱硫能力,是铁水预处理过程中的重要脱硫剂之一。然而,镁粉价格昂贵,在实际操作中若喷镁粉量过多则会造成浪费,增加生产成本;若喷镁粉量过低,则需要二次喷吹,影响生产效率。
以艾晓礼为代表的团队主动请缨,组织产线技术骨干成立了降低铁水预处理镁粉消耗攻关小组。他们结合铁水预处理工艺方案,确定了根据不同钢种采用差异化镁粉喷吹方案的攻关方向。“镁粉消耗量的高低与不同钢种的目标硫含量有着直接关系。因此,根据不同钢种的目标硫含量要求,调整铁水脱硫过程中镁粉的喷吹量,就能有效降低生产成本。”艾晓礼介绍说。
攻关小组立即开展炉次试验。他们通过跟踪一炉一炉的钢水冶炼数据,确定不同钢种的目标硫含量要求;借助智能炼钢平台,根据不同钢种目标硫含量要求,严格设定铁水温度、初始硫含量、终点硫含量等控制参数,重新调整喷枪的插入深度和喷吹方式,建立新的镁粉喷吹控制模型,并成功投入生产。镁粉喷吹控制模型优化后,有效降低了镁粉消耗,提高了铁水脱硫效果,保证了炼钢质量。
1月份,该厂铁水脱硫镁粉消耗量较攻关前降低了0.05kg/t,仅此一项吨钢就降低冶炼成本2.5元。