钢水在冶炼、精炼过程中会生成大量氧化物或脱氧产物,影响钢水质量。为此,邯宝炼钢厂在精炼工序采用钙处理工艺,由喂线机把实芯纯钙线送入钢液深部,用来调整和控制钢水中易氧化元素和微量元素含量,提高合金收得率,同时净化钢液及改变部分夹杂物性质和形态。由于实芯纯钙线成本较高,因而增加了品种钢冶炼成本。
为深挖成本潜力,邯钢技术中心联合邯宝炼钢厂技术骨干组建了“优化钙处理工艺”攻关队。“钢水在精炼时会加入定量的硅铁合金,而硅铁合金中含有微量钙元素,能够起到强烈的脱氧作用,通过调整吹氩流量、钢水温度以及硅铁合金的加入时机,可以在保证钢水质量的同时,减少钙线用量,降低生产成本。”李红俊介绍。
攻关队通过跟踪钢水冶炼数据,并开展数十炉次的试验,确定了“针对不同含硅量的钢种,进行减钙或免钙处理”的工艺执行标准。同时,配套制定了严格的操作标准,即精炼操作工在进行减钙或免钙处理时,严格控制LF炉钢包透气性、净吹时间等关键参数,并与连铸工序操作工密切沟通,关注连铸浇注状态、赛棒位置、液面状态和水口堵塞等情况,从而保证铸坯质量稳定。
“通过对不同含硅量的钢种进行减钙或免钙工艺处理,避免了喂钙线带来的钢液喷溅和增氧增氮问题,提高了操作稳定性,满足了钢水洁净度要求。”攻关队成员、邯宝炼钢厂生产技术室副主任陈达说。
2月份,该厂采用免钙工艺冶炼钢水220炉、减钙工艺冶炼钢水49炉,品种钢钙线消耗量由0.38kg/t降至0.26kg/t。