据了解,此次轧制量为3872吨,生产过程控制正常,成品尺寸、重量负偏差、力学指标均达到相关要求,产品合格率100%。轧制过程中,一高线作业区在没有充足的时间进行生产准备的情况下,职工放弃休息时间,争分夺秒、连夜加班,对精轧机上的轧槽、轧辊以及备件进行重新组装和回收修复,克服了生产备件短缺、规格轧制难度大等困难。
轧制过程中,该作业区从钢种的化学成分调整、工艺参数控制、轧制工艺优化等入手,精心调节加热温度、轧制速度、终轧温度等核心参数,使生产和质量均满足了要求。
针对年轻职工较多、新钢种轧制的现状,作业区对相关人员先后2次组织集中培训,对生产过程中需要掌握的技术要点和操作流程进行学习,生产中实行新老职工搭配,为轧制提供了充分保障。一高线作业区作业长兼党支部书记张伟说:“本次轧制?覫22mmHRB400E直条螺纹钢筋,年轻职工实现了零操作经验的突破,为以后轧制大规格抗震级别钢种储备了人才,积累了经验。”