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迁钢公司干法除尘布袋寿命延长一倍年降成本245万元

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-29  浏览次数:215
 
核心提示:经过系列创新攻关,迁钢公司高炉干法除尘布袋使用寿命由投产初期的一年至一年半,延长到了目前的二年半至三年,年均可节约布袋

     经过系列创新攻关,迁钢公司高炉干法除尘布袋使用寿命由投产初期的一年至一年半,延长到了目前的二年半至三年,年均可节约布袋费用245万元。

    大型高炉煤气全干法袋式除尘技术与湿法除尘相比,具有基本不用水、不会产生水污染、能耗小、运行费低等优点,属于环保节能项目,经济效益和社会效益显著。其原理是利用布袋上多绒毛纤维的过筛作用,使气流中的尘粒被阻挡或粘附在织物纤维上,然后用振打或反吹的方式使尘粒脱落下来,掉入灰斗后送出。布袋的好坏、使用周期,直接影响干法除尘的效果及成本。目前迁钢公司三座高炉均采用干法除尘,为降低综合运行成本、提高除尘效果,动力作业部提出以技术攻关助推降成本增效益,围绕提高布袋使用寿命进行系统攻关。

    抓源头,确保布袋质量。布袋材质的好坏及做工是否精良,直接影响布袋的使用寿命。二高炉干法除尘投产初期曾使用过四个厂家的布袋。通过使用效果的对比分析,最终决定选用材质和使用效果相对较好的某厂商的产品。运行过程中,动力作业部又针对布袋磨损严重、容易出问题的地方与厂家反复沟通,进行特殊制作,提出袋口、袋底进行双层加强,滤袋缝制采用三针六线等一系列要求,严格保证了布袋的质量。

    精控制,稳定除尘效果。二高炉干法除尘投产初期,出现布袋大量破损的情况。经分析,发现是箱体过滤负荷控制不稳造成的。过滤负荷过大,箱体内煤气流速过快,造成布袋损坏,降低了除尘效果。技术人员决定逐步降低箱体过滤负荷,摸索最佳过滤负荷值,每增加一个箱体后,均对高炉净煤气含尘量及布袋使用寿命进行分析。经研究发现,将箱体过滤负荷控制在一定数值时,不仅除尘效果能够得到保证,而且延长了布袋使用寿命。为进一步提高干法除尘系统的运行稳定性,技术人员又对箱体引气温度、箱体置换介质及控制方式、箱体输灰间隔时间及振打器振打力度、干法散热器连锁程序等进行了摸索总结完善,不仅保证了布袋使用安全,而且为高炉调整恢复创造了条件。

    巧改造,提高运行质量。干法除尘箱体内的每条布袋均是套在袋笼外面,然后将其上部固定于箱体内的栅板上,袋笼之间的距离非常近。二炉干法除尘投产初期只是在箱体内焊一块铁板,当荒煤气气流进入箱体遇到铁板后向四周扩散,造成气流不均匀上升,致使袋笼之间相互碰撞,出现布袋大量破损情况。如何让煤气进入箱体后稳定、均匀地上升,成为解决布袋破损的关键问题。通过对气流进入箱体后的模拟分析,专业人员对箱体内部的煤气入口处进行了改造,优化入口气体流场分布,防止气流进入箱体后直接上升,避免了气流冲击引起袋笼之间的碰撞,从而延长了布袋使用寿命。干法除尘箱体在运行过程中,还需要定时用氮气对布袋进行高压、高速的脉冲反吹,布袋会快速的收缩、变形,使得布袋上的灰尘脱落。反吹本身会对布袋产生一定的折损,如反吹频率过高,将影响布袋使用寿命。借高炉检修机会,他们对部分箱体反吹管进行改造,将反吹管延长。通过长时间检查、记录、分析,又将反吹间隔时间逐步延长。通过对反吹系统的改造,进一步延长了布袋的使用寿命
 
关键词: 迁钢
 
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