据悉,自中金公司镍铁冶炼项目系统投产以来,前期因煤气柜离线运行,煤气管网压力波动大,导致放散频繁。
对此,中金公司充分发挥能管中心作用,提前制定错峰生产方案,组织主辅工序错峰开机,实现煤气与电耗的平衡。
优化工艺控制和调节,合理设定新老系统煤气管连通阀的开度,确保管系管容增大,提高缓冲容量,不仅稳定管网压力,还保证煤气柜有足够容量为管网煤气量的增加提供缓冲空间,进一步减少煤气放散。
努力提升煤气利用率减少煤气放散。动力厂调度做好煤气平衡工作,根据煤气发生量和各煤气用户用量、煤气柜柜容、煤气管网压力协调各煤气用户开机或停机;同时加强管理管控,利用分屏技术把煤气柜监控画面引入到煤气发电中控室,对柜容和管网压力进行监控并提前预判增减负荷,同时加强煤气柜岗位和发电岗位联系,及时提醒增减负荷,不断提升煤气合理利用率。
此外,为减少工序非计划开停机造成的煤气浪费,该公司加强设备管理,大幅度减少设备故障率,全厂设备故障率降至1.96%,努力消除煤气发电设备缺陷。通过对工序精细化管理,加强工序相互配合,提高各工序之间的紧密耦合度,减少不必要的煤气放散。