为有效解决这些“卡脖子”问题,技术中心、炼钢厂、轨梁厂等单位技术人员成立科研小组,联合针对优化310乙字钢生产工艺技术深入开展课题研究,通过反复推敲试验及计算模拟,最终制定新的产品质量计划,通过进一步优化产品化学成分、有效降低合金成本、设计新的轧钢孔型系统及轧制工艺等一系列技术革新,有效提升了产品性能及产品表面质量的稳定性,在降低生产成本的同时产品的生产效率、合格率、成材率等经济指标显著提高,高效高质满足用户需求。
技术中心长型材研究所课题项目负责人宋振东说:“该课题自立项以来,经过一年来生产试制,全年减少铸机换断面时间100多小时,增产15000多吨,有效减少了铸坯加热时间,每吨钢加热能耗减少5元左右,进一步提高了该产品轧制生产检查效率。”
据了解,今年5月份生产的310乙字钢成材率达91%以上,合格率达到95%以上,创包钢生产310乙字钢以来历史新高,处于国内行业领先水平,为公司进一步开拓市场,提高产品竞争力提供技术支撑。