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宝武集团中南股份炼钢厂减少头尾坯切废攻关取得好成效

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-08-11  来源:我的钢铁网  浏览次数:558
 
核心提示:宝武集团中南股份炼钢厂一连铸作业区为减少铸机生产过程中头坯尾坯的钢铁料损耗,组织开展了优化头尾坯切割工艺攻关工作,有效降
 宝武集团中南股份炼钢厂一连铸作业区为减少铸机生产过程中“头坯”“尾坯”的钢铁料损耗,组织开展了优化头尾坯切割工艺攻关工作,有效降低了铸坯切损,提高了连铸钢水综合收得率,7月份实现降本6万元。

以前班组为了完成降低中间包停浇冻块厚度的指标,方坯铸机每次停机堵流时,随意性较强,有时甚至一次性全部停完所以铸流,造成多个流尾坯因不够定尺短坯而报废,成坯量低,挑废率高,直接影响连铸钢水收得率。如何确保在降低中间包停浇冻块厚度的情况下,又能最大程度减少头尾坯所带来的损耗?面对新问题、新挑战,一连铸作业区降本攻关团队经过生产现场多次试验,反复论证,通过优化头尾坯切割工艺,在确保该流尾坯能够切割成合格铸坯的情况下,根据中间包内剩余钢水量和铸坯定尺采用“取长补短”的堵流方法,进行合理依次停浇堵流,尽最大化拉空中间包内的钢水,以此降低中间包停浇冻块厚度。为提高头坯质量,减少头坯切废,作业区要求班组严格落实中间包、侵入式水口烘烤制度,开浇操作由横班值班长统一调配操作骨干完成,降低头坯因液面波动造成的切废量,确保开浇成功率。通过多措并举,坯头控制降低0.3米,尾坯控制降低0.4米,优化切割后7月降本6万元,效果明显。

 
 
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