“碳钢3+3模式”
热轧厂1780产线共拥有R1与R2两台粗轧平辊轧机。生产碳钢产品时主要采用1+5模式或1+7模式轧制,即R1轧1道次,R2轧5道次或7道次。
3月伊始,为提升产能,热轧厂充分发挥支部战斗堡垒作用,党政领导牵头组织设备管理室、生产技技室、轧二作业区等党员技术骨干,对碳钢由1+5模式轧制改3+3模式轧制,进行提产提速攻关研究。
攻关小组通过分析现有工艺参数、设备配置、进钢连锁等数据,优化TDC控制程序,逐步实现R1/R2同向轧制、自由轧制功能。经过大家的不懈努力,于4月份已阶段性完成碳钢3+3模式的提速攻关工作。从3月份开始,通过逐步完善R1/R23+3模式功能,逐步减少碳钢1+5模式比例,除部分过渡材,氧化铁皮缺陷等投用1+7轧制模式,其他情况下基本都已投用3+3模式,至7月份3+3模式比例高达94.5%。
投用1+5模式,出钢节奏最快约115秒/块,出钢平均投用3+3模式,出钢节奏最快约85秒/块。
以碳钢Q195钢种,1500*2.75规格为例,在2月19日采用粗轧1+5模式轧制时,粗轧区域纯轧制时间为183秒(纯轧时间:即从板坯进入除鳞箱开始至离开R2轧机结束);相同钢种规格在4月3日采用粗轧3+3模式轧制时,粗轧区域纯轧时间仅为154秒,比1+5模式轧制时减少29秒。
以碳钢Q235B钢种,1230*3.5规格为例,在7月24日采用粗轧1+7模式轧制时,粗轧区域纯轧制时间为205秒;相同钢种规格在7月24日采用粗轧3+3模式轧制时,粗轧区域纯轧时间仅为160秒,比1+7模式轧制时减少45秒。
按3+3模式平均出钢节奏提升25秒左右,以7月份碳钢产量为例,月节约时间约38小时,7月份生产月小时块数约29块,单重21.5t,则每月增产2.3万吨,近期碳钢钢种可控规模差异降本数据为49.9元/吨,每月增产2.3万吨可实现降本114万元。
不锈钢“热卷箱双工位”轧制实现常态化生产模式
“热卷箱双工位”即热卷箱在第一条钢卷取完成进行开卷,开卷的过程中下一条钢又进入卷取区域成卷。热卷箱的双工位,是衡量热轧产线节奏快不快的一项重要参考标识。
因1780热轧产线在热卷箱与精轧之间新增了边部加热器设备,导致热卷箱与精轧机之间距离加长了9米左右,因此距离的变长,导致热卷箱可实现双工位的几率大大降低。此前,仅于2020年所内测试时进行过特殊规格下模轧测试,存在理论实现可能。
近两年来,热轧厂分别组织对热卷箱主动移送功能进行优化,提前热卷箱允许进钢时刻点约22秒;对开卷准备步等控制逻辑功能进行优化,使热卷箱区域设备纯轧时间降低约7.9秒,为后续产线实现双工位打下了坚实的基础。
5月份以来,随着热轧厂产能、小时块数连创新高、产线节奏逐步提升,热卷箱也首次实现热卷箱双工位轧制。目前,热卷箱双工位轧制模式已呈常态化,实现了对标全国其他优秀热轧产线的又一目标。