13时30分,在7号高炉热风炉接到喷煤车间需要热风炉停前置炉配合检修过程中,7号高炉热风炉前置炉的南侧烧嘴左侧出现了开焊漏风现象,亟待解决。由于7号高炉前置炉烧嘴长期不间断使用,烧嘴内侧的砌砖同时出现了开裂现象,单纯补焊烧嘴开焊处已经解决不了问题,急需挖补处理,而挖补需要至少十几个小时才能完成,会影响正常生产。此时,7号高炉热风炉大班长于道泉经过深思熟虑后,决定在开焊的烧嘴左侧制作一个“包厢”,然后进行浇注,这样很快就能彻底解决难题。此后,于道泉拿上软尺,与维护工一起测量尺寸,设计“包厢”形状。由于前置炉烧嘴是圆形的,根据前置炉南侧烧嘴左侧开焊的形状,他们设计了一个高100毫米、宽150毫米、长450毫米的半弧形包厢。方案确定后,三位焊工一边忙着下料,一边将烧嘴开焊处的焊肉切割平整,然后再焊接包厢。于道泉则忙着与两名热风工一起运送浇注料、打水、搅拌浇注料,最后进行浇注、封口。
17时15分,经过近四个小时的紧张检修工作,7号高炉热风炉前置炉南侧烧嘴左侧开焊处被新制作的“包厢”严丝合缝地包裹住,巧妙地解决了这一生产难题。经过投产使用后,再也没有出现开焊、漏风现象。