烧结混合料水分的控制是烧结生产的重要环节,不仅影响垂直烧结速度,还影响烧结矿的成品率、生产率和转鼓指数。混合料水分小,烧结速度快,但成品率低,返矿量大,转鼓指数下降;混合料水分大,烧结速度慢,生产率低,各种消耗增加。因此,对混合料水分进行准确测定和自动控制,是实现烧结生产优质高效的必要保证。
现行炼铁厂烧结区域的返矿加水波动大,当有其他区域用水时,水量便会产生波动,时大时小,导致不能精确加水;同时现有的返矿加水也无法测定加水量,现行的加水量仅靠管径大小及阀门开度进行调节,无法做到精准控制加水量。并且现场返矿加水无法自动控制,每次开停水都需要人工手动操作,人员劳动强度大。
改造前,炼铁厂烧结区域设备点检四班对5烧返矿加水装置存在的问题进行了分析和讨论,根据现场的实际情况,制定了详细的改善计划和流程。首先是设计高位水箱,原来的返矿加水,在日常使用中,无法有效保障水压稳定,从而导致生石灰的消化率不高,经过小组成员现场分析,决定在配料仓上方加装一套高位水箱,将水先引入高位水箱后,由高位水箱进行放水,保障其水压稳定;接着便是增加远程控制,小组成员安装了电磁阀及流量计并对水量进行监控;最后是同步现场安装相关控制系统,实现远程操作。
改造后,该班组骨干经过一周的运行情况跟踪,加水时加水量能够精确计算,并且能够实现远程开、关操控。经过计算,此次改造可产生年经济效益17万元。