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首钢:自修卸车机节支创效

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-20  浏览次数:239
 
核心提示:4月初,在80吨吊车进驻迁钢料场卸车机检修现场,总公司运输部迁钢料场1号卸车机自主中修拉开序幕。 此次迁钢公司1号卸车机中修
 4月初,在80吨吊车进驻迁钢料场卸车机检修现场,总公司运输部迁钢料场1号卸车机自主中修拉开序幕。

此次迁钢公司1号卸车机中修为连续停机检修,计划工期15天。由于检修时间紧、难度大,起吊、检修与安装比较复杂,又是多工种联合交叉作业,给安全管理带来了很大挑战。以前,像这样的卸车机中修工作全部是由外委完成。这次,为增收创效、拓展市场,运输部主动承担下来。

首次从事如此大规模的检修,运输部高度重视。为保证工期、质量和安全,该部车辆修理段等单位提前入手、及早准备,专门召开了专题会,对中修项目组织进行深入细致地研究,并制定和完善了施工方案和安全措施。随后,又组织施工人员进行讨论、学习,制定了重点难点项目时间节点和控制措施,并进行全面安排部署。

承担此次中修主要任务的是车辆修理段迁钢机修班。班组共有职工11名,包括钳工、金结工、焊工等工种,平时主要负责料场4台卸车机、1台翻车机及迁钢解冻库设备的日常维护、检修及临时故障抢修工作,从未承接过如此大规模的检修任务。在挑战面前,临近退休的老党员杨成文勇担重担,负责检修现场指挥工作。从事设备维修工作数十年的他经验丰富、思维敏捷、责任心强,是大家的主心骨。中修开始后,杨成文除每天布置安全工作与检修项量外,还要进行全面协调、组织,解决检修过程中技术层面上的疑点、难点问题。别看卸车机解体时容易,吊车三两下就能将其庞大的身躯大卸八块,可要再装回去就难了。滑轮回装、涨紧轮回装、斗架回装、链条回装、大帽子回装、链斗减速机回装等,遇到一丝一毫的不对位或某个部件范卡,都会使整个工作造成返工,重新再来。针对这一难点,他们树立了工作一盘棋的思想,临时协调了运输部首席起重工王庆双参与到吊装方案的研究中,确定了优化吊装方案后,凭借王庆双精准的指挥,部件回装工作得以顺利完成。

在1号卸车机停机检修的同时,因不能耽误迁钢生产供料,其余3台还要继续紧张工作。在料场检修现场,只见焊工费宏生钻在卸车机下切割备件、电焊工张宝明躺在地上仰面焊接部件、钳工用撬棍手锤对位……检修氛围热火朝天,合力凝聚在一起,你争我赶。尽管工作任务繁忙,但大家时刻不忘安全。“联系滑线停电、检修牌挂好,特种作业持证操作,起重作业标准化”等工作节凑紧张有序、有条不紊。检修期间,运输部设备科、迁钢段、车辆修理段领导和专业人员坚持深入检修现场,监督检修进度,督导安全隐患检查和工艺质量,每天听取检修进度汇报,协调解决突发问题,分析安全、质量、检修进度等,千方百计确保检修工期、质量和检修安全。在中修过程中,大家还集思广益,对钢丝绳滑轮进行了技术改造。通过采取改进防护罩,直径12毫米的钢丝绳将起到更好地保护作用,并提高了使用寿命,单台可降低更新钢丝绳成本投入0.3万元。

通过运输部参战干部职工精心组织和共同努力,1号卸车机中修工作圆满完成,并一次试车成功,开创了独立检修的新纪元。不仅锻炼了内部车间的检修组织和施工能力,也为今后承接更重要的检修工作积累了经验、夯实了基础、树立了信心。

 
 
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