长连浇的突破,不仅需要过硬的连铸设备整备质量以及合理的工艺制度,高效紧凑的生产组织也十分重要。今年下半年以来,炼钢厂积极发挥劳模和工匠人才创新工作室的示范引领作用,团结动员广大员工投入到创新创效活动中来,积极开展“连铸机拉速提升”“铸坯中心疏松缺陷改善”“二次冷却基础设备改造”等重点课题攻关,组织厂内技术骨干探讨上下道工序间的配合,积极对标同行先进企业,重点查找存在的差距,突破制约生产的瓶颈障碍。通过与装备部联动成立提高连铸辊寿命精益项目,落实设备管理标准,细化设备分级检查,实施“操检合一”,明确设备责任人,建立责任倒查追究制度,有效提升线下设备整备质量,确保设备始终保持良好的运行状态。同时积极协调研究院和技术质量部,根据生产条件不断尝试冶炼新工艺、新技术,通过强化AOD、LF、连铸生产过程各钢种工艺参数控制,铁水、钢水产量与品质有效提升,持续调整连铸拉矫、配水工艺,与连铸拉速形成紧密结合,生产节奏不断提高,为确保钢坯质量和连浇炉数的提升打下了坚实的基础。
炼钢长连浇纪录的刷新,是公司全面推行精益化管理的具体成效体现。下一步,公司将持续深化精益化管理,围绕降本增效主线,进一步打通生产、研发、供应、销售全业务精益管理流程,全方位挖潜增效,不断提升精益生产绩效,以精益生产管理模式推动公司实现高质量发展。