永远把第“N”次当作“第一次”
虽然宝山基地历经多次高炉中修、大修,积淀了丰富的经验,但项目团队不敢有丝毫麻痹大意,首先从思想意识上把这次的中修当成“第一次”来对待。
本次中修计划工期70天,项目121项、施工人员峰值630人,现场起吊、切割、电焊、高空等安全管控难度大的作业繁多,全体系有17家单位参与,是一场“多兵种、全天候、全要素”的一体化联合作战。为打好这场硬仗,公司成立了四高炉中修指挥部,按照8个片区负责制、策划推进52份任务清单,组建多部门联合的安全与质量合署办,采用智慧安全管理系统,确保首次4000立方米以上特大型高炉放残铁中修成功,努力做到安全、质量、进度全面受控。
勇于挑战,一破“宝钢记录”
四高炉中修的首战就是洗炉和停炉降料线操作。四高炉炉缸凝铁较厚,存在局部凝固渣铁难融化情况,生产后期保持充沛的炉温、调整铁水成分是能否把炉内残铁排放充分的关键,在放残铁过程中还需要实施二次加压,宝山基地高炉从业人员还没有经历过类似操作,顺利完成任务存在很多难点和不确定性。
炼铁厂组建了由高炉工艺首席及资深专家为主的团队,有针对性地先后到柳钢、重钢考察学习相关技术经验,在充分研究、借鉴国内外同行经验基础上,结合宝钢高炉实际,多次讨论并优化、完善原来的洗炉、停炉降料线方案。
洗炉期间,主要技术人员24小时轮岗值班,采用最适合四高炉的技术手段,奋战一个月,完全达到了预期的洗炉效果。在停炉降料线实施前,团队开展了多次模拟演练,排查重点难点、预判突发事项,制定处置对策。降料线实施中,专家团队全过程对停炉降料线关键节点、重要指标等进行跟踪指导。
2023年12月1日,四高炉比原计划提前2.5小时达到目标料线,全程煤气全回收,铁水温度、成分完全达到预期目标,再次创造了宝山基地高炉停炉降料线时间最短的记录,取得了首战的胜利,也为顺利放残铁奠定了坚实基础。
鼎力创新,再破“行业记录”
四高炉中修的一个必要环节就是把炉内的残余铁水排空,把炉缸内的焦炭、泥包、渣铁混合物等清理干净,为后续炉缸内部耐材重新砌筑提供空间和场地。四高炉这样的4000立方米级高炉,在设计上没有考虑过放残铁,现场也没有设置相应的放残铁的空间、位置和场地,周围的其它设备制约放残铁作业的顺利实施。
本次中修也不设置扒渣门,需要把炉缸内的残渣铁通过现有的风口、炉顶方孔等运送出去,又是一个行业攻关难点。项目团队充分考虑难度系数,广泛开展技术交流,大胆创新,制定了周密详尽的操作方案和安全方案,选取造价实惠、施工便捷、安全可靠的材料,“螺蛳壳里做道场”,顺利实现残铁沟、残铁坑施工布置,确保过程顺利。
经过团队的协同作战,四高炉在停炉后6小时就打开残铁口,放出上千吨残铁,突破了大铁量沉铁坑技术极限,大幅减少后期炉内清理量。剩余的残渣铁需要人工进入炉缸内部实施切割破凿,这也是此次中修工事中“最难啃的硬骨头”。
炉缸内部作业空间狭小,残铁渣成分复杂硬度高、形状不规则,切割破凿难度异常大,而切割下来的残铁运输速度慢,影响施工进度。面对这些“拦路虎”,项目团队甘做“武松”,因势利导及时调整策略、协调资源,优化技术措施,综合应用多种技术手段爬坡过坎破解难题。
2023年12月31日,炉内残渣铁提前一天清理完成,为下一阶段的耐材砌筑施工节省出了宝贵时间。
在容积4000立方米级以上的高炉实施放残铁作业是行业攻关的难点,四高炉放残铁作业成功是一次意义非凡的突破,为行业树了一个标杆。后续,宝钢股份宝山基地炼铁厂四高炉中修团队将再接再厉、快马加鞭,给公司交出一份“双优”答卷。