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长强钢铁轧钢厂轧机及飞剪改造项目热负荷试车成功

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-02-01  来源:我的钢铁网  浏览次数:573
 
核心提示:2024年1月22日,轧钢厂轧机及飞剪改造项目全线热试成功,为进一步提产增效提供重要推进力。 轧钢厂原采用半连轧生产工艺,主要生
 2024年1月22日,轧钢厂轧机及飞剪改造项目全线热试成功,为进一步提产增效提供重要推进力。

轧钢厂原采用半连轧生产工艺,主要生产Φ45mm~Φ130mm规格的棒材,采用180×220mm和155×155mm两种坯型组织生产。因轧制节奏受限,导致规格Φ45mm-Φ65mm机时产量偏低。通过本次改造,一是突破Φ45mm、Φ50mm规格的生产瓶颈,提高了轧线小规格单位小时产量;二是减少坯料断面,采用单一坯型180×220mm轧制,提高了生产效率;三是与炼钢连铸机生产能力充分匹配,提高钢坯进炉温度,提高了红送率;四是改造后具备生产高品质机械用钢的能力,解决了轧制产品的多样性不足的问题。

本次轧机改造项目在中冶赛迪的协同下完成。从项目合同签订之初,公司与赛迪方充分沟通,紧密协作,经过详细测算,最终以高效率完成设备设计、高标准完成设备制造、高水准提供现场安装指导和设备调试服务。其中,规格180×220mm坯料通过热负荷试车试轧后,成品规格Φ50mm,终轧速度达3.25m/s。

目前,设备已投入运行,机时产量能达150t。此次改造是长强向提高产品质量、增加产品附加值、优化产品结构路上迈进的又一大举措,也是公司积极应对市场挑战,打好生存发展保卫战,并且实现降本增效的有力措施。

 
 
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