自今年1月1日特钢100吨电炉复产以来,车间在事业部主责部门的指导下,围绕“提质增效”主题,开展系列攻关活动,以质量稳定为核心,从炉料结构配比、供氧强度、工艺操作、工序衔接等方面持续优化,快速实现稳产高产。
电炉工序建立周分析制度,对每周冶炼周期情况进行统计总结分析,四个班次分别对当班冶炼周期超45分钟的炉次进行原因分析,制定整改措施并形成电子版表格张贴上墙,四班可同时参考、相互借鉴,指导整改,为缩短电炉冶炼周期创造了良好的条件。
精炼工序通过研究不同钢种快速冶炼工艺,加强前期合金熔化效率,实现高级石油管用钢7炉连浇,工艺优化后部分重点品种生产周期得到有效控制。
水口工序对每天生产节奏进行分析,查找影响生产效率“卡脖子”关键因素,加快钢包处理效率,在保证钢包透气性等关键因素的同时,将钢包处理时间控制在20分钟以内,准时为电炉提供钢包,为高效冶炼提供保障。
3月份,电炉车间平均产量3100吨以上,品种钢总体占比46.25%,为事业部产品升级、产能提升和降本增效做出了积极贡献。