日前,宝钢股份1号转炉煤气柜完成修复。在国内,与1号转炉煤气柜同等破损程度的煤气柜修复属于行业难题,国内尚无成功经验。但宝钢股份能环部秉持降低设备投入、减少生产影响的宗旨,在无先例可循的情况下自主攻关完成修复。
去年10月,宝钢股份1号转炉煤气柜底部区域出现立柱断裂,致使煤气柜整体倾斜变形。煤气柜底部立柱断裂属于致命性的故障,在国内外均无成熟的修复技术,因而普遍采用整体煤气柜拆除重建的做法,但这一做法至少需要一年时间建设,较为费时,重建的费用也很昂贵。对于宝钢股份员工而言,重建是最简单轻松的做法,但在钢铁行业进入深冬,成本压力当前的前提下,员工选择自我加压攻坚克难,主动寻找煤气柜修复方法。
此后,宝钢股份能环部、设备部及检测公司专家与外部专家成立专家组,经过综合研判认定煤气柜的柜顶和侧板均可利用,无需拆除。但煤气柜上部重达几百吨,如何在保证安全的前提下修复底部区域是其中难关。在反复计算机模拟认证后,专家组设计了一种分段维修方案,最大可能利用可利用部分。修复半年期间,能环部点检日日坚守现场,大至每根立柱的修复精度,小至垫片安装,均检查核实后才放行,不仅实现了施工过程安全零事故,施工质量也达到了新煤气柜建设的同样水平。最终,1号转炉煤气柜在半年时间内完成了全部修复并投入运行。