据悉,20万立方米煤气柜对龙钢煤气系统的平衡调节至关重要。为加快检修进度并降低成本,检修前期,龙钢能源管控中心充分发挥专业优势,对柜壁侧板、进柜管道、阀门及其附件进行了全面细致的检查,并邀请外部专家对气柜内部结构进行“把脉问诊”,结合气柜实际运行状态,精心制订出检修项目清单,实现了38项任务的无缝对接,确保了检修工作的高效推进。
在检修中,该中心深推算账经营和精益管理,将经济检修理念融入检修每个环节,采取外委与内协相结合的检修的方式,充分发挥内部维修团队主观能动性,自主承担了管道制作安装、阀门改造、柜体补焊等16项检修项目。面对气柜底部补焊查漏、排水器溢流管更换、柜内润滑装置改造等技术难题,该中心主动出击,通过在柜内底部开孔安装压力表,快速查出漏点并进行补焊和气密试验,提高了检修效率;采用方形管从柜底引流的方式安装排水器溢流管,消除了潜在风险,缩短了检修时长;根据实际情况改造柜内润滑装置结构,为后期运行过程中防飞溅、降低油耗奠定了坚实基础。
为确保检修安全,该单位坚持专人管理、专人盯控,严格执行“一活一单”和现场四级安全确认制,对作业内容、安全措施、应急措施做到“一口清”,白天现场管理人员不间断巡视,作业负责人轮流检查,夜间双人值班,每天下午5点准时召开检修碰头会,通报当天检修现场存在的问题并督促整改,筑牢检修安全防线。