今年初以来,一分厂以岗位创新和小革小改为抓手,集民智、汇合力,为促稳产、保安全、降成本、提指标,打牢基础。Y2皮带运送的是氧化铁皮,下方通过电动翻板将料打进烧结原料16号、17号、18号配料仓。一直以来,一分厂经常需要将迎面的四通分料器冲通。此外,里面的翻板要左右打、分料,检修人员无法在内部焊补。为了延长检修周期,一分厂职工在外面封了一个“包厢”。然而,经过运行实践,“包厢”容易积料,铁皮里含有的铁片也经常卡死翻板导致无法进料。每次故障发生后都需要职工登高清理,平均每个班组至少要爬两次配料矿槽。这让现场职工“叫苦不迭”。此外,翻板的液压推杆位置设计不合理,也时常造成翻板无法使用。
一分厂高度重视改善Y2皮带落料点这个“小切口”,组织设备、生产、检修三方责任人深入现场调研,经过共同研讨,决定以问题为导向,对Y2皮带进行改造,实现原料降本、安全高效、提升效率,“一石三鸟”助力总厂经营绩效持续改善。明确方案后,他们立即行动。一分厂在Y2皮带防护罩两侧各开一个槽,割一个钢管担着,再割一块钢板焊上挂钩,吊在钢管上,随后再在钢板的后面焊一个槽钢,方便物料冲击上去,钢板撞击也不会黏料。钢板磨损也可以直接取下更换一块,不需要在现场动火作业,提升了本质化安全水平。同时,这样一来物料冲击到钢板上后垂直掉在翻板的正上方,不会卡住翻板,翻板的限位经过优化调整,降低了翻板故障率。改造后,Y2皮带设备故障率明显降低,同时降低了维修成本,年可创效36万余元。