为进一步推动企业绿色高质量发展,该厂持续提升环保效果,积极实施超低排放改造,于6月23日启动烟气脱硝工程,采用“链回环球团前置中高温SCR脱硝”法。该工程涉及脱硝接口、回热风机改造、多管除尘器改造、湿电接口以及生产系统的环冷拦板等生产线检修项目,单日同时作业人数达到400多人,作业吊车14台,9家单位同时施工作业。高空、吊装、有限空间作业、各工种交叉作业,成为建厂以来协作难度最大、安全风险极高的作业场景。特别是湿式电除尘到脱硫塔的吊装,接口管道高达60米,操作难度非常大。该厂首次采用900吨吊车一钩吊装,将作业时间和作业人数的安全风险降到最低;第一道工序结束后操作人员迅速撤离安排人员进入第二道工序,减少交叉作业;精准制订场地用时时间计划表,工程进度安排精确到每小时,大大提高使用效率。同时,该厂通过优化施工方案,把吊装、高空作业等高风险工作安排在白天,把焊接加固等低风险工作安排在晚上,最大程度减少了安全风险。
该厂负责人说:“针对脱硝工艺的前置法和后置法进行了详细比对和论证,考虑到场地受限、运行成本等诸多因素,该公司最终采用前置SCR法脱硝,极大程度上减少固定投入和运行成本,其工艺达到国内行业先进水平。”
据了解,该厂克服雨季施工、高温作业等困难,制订严密施工方案,严把设计、施工、验收等关口,保证了烟气超低排放改造安全、优质、提前完工。该工程接口时间比计划提前6天完成改造。