问题凸显,改进迫在眉睫
在炼铁喷煤环节,原先磨煤机液压站系统采用远程手动控制压力,液压站泵持续运行,导致电能浪费的同时,设备磨损也会加剧,在一定程度上影响其使用寿命,且无法精准匹配磨辊不同压力需求,造成压力阀故障率一直居高不下。
精心研讨,确定改进方案
面对磨煤机液压站系统遇到的问题,炼铁厂技术小组展开深入研究分析。由于系统压力控制工况不同,对设备产生的影响变化较大,技术人员多番查阅行业内相关技术资料,梳理原有手动压力运行数据,并在现场进行比对;在比例阀性能存疑方面,实地考察多种产品并测试性能,咨询专家后确定合适产品;在软件与旧版硬件的兼容问题上,对原有程序进行升级,抛弃传统的压力元器件,重新布置现场环节,并对每一个可能出现问题的接口和模块进行逐一排查,前后对方案修改了8次。
稳步实施,实现节能增效
改造中,技术人员先对硬件进行更换,将相关液压阀和手动溢流阀换成4-20mA信号控制的比例阀,并安装控制器于PLC柜内。在随后的软件设置中,技术人员在操作画面新增设定域和按钮并连接变量,在编程界面增加有效数据判断程序,加入调节块并设置引脚,将输出值传给现场比例阀。改造后,磨煤机液压站系统实现节能和延长设备寿命目标,在电能、备件消耗等方面年可降低成本近10万元。