据了解,该厂2号、3号、4号、11号高炉共计水泵14台,运行已超过8年,原水泵因水力模型落后,设计效率偏低,以及水泵运行年限久,磨损严重等因素,导致水泵运行效率低、能耗高。本次改造将通过更换高效节能型水泵,达到节能降耗的目的。
该项目作为公司重点节能项目之一,炼铁总厂高度重视,成立项目改造部,并在开工前进行了详细的分析论证。项目改造部成员通过调用水泵原始性能数据曲线,对现有水泵流量、扬程、电流、电压等主要运行检测数据分析,最终决定采用三元流设计和圆形压水室设计方案,确保水泵运行平稳高效。
施工过程中,项目改造部精心组织,统筹管理,充分利用各高炉休风间歇时间,合理优化施工网络,实施单泵运行保产,其他水泵轮停的施工方案,4条生产线同步施工改造。实行“日汇报日落实”制度,紧盯施工进度,克服了作业环境复杂、交叉作业频繁等诸多困难,同步处理施工过程中遇到的难点,做到当日问题当日消缺,有力保证了该项目提前投产。