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攀钢钒板材厂普冷工序成材率创新高

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-10-25  来源:我的钢铁网  浏览次数:381
 
核心提示:截至10月23日,攀钢钒板材厂生产技术室普冷生产单元完成产量40.6万吨,成材率达到了95.9%,创建厂以来历史新高,累计创效174.15
 截至10月23日,攀钢钒板材厂生产技术室普冷生产单元完成产量40.6万吨,成材率达到了95.9%,创建厂以来历史新高,累计创效174.15万元,预计全年降本约220万元,经济效益可观。这是攀钢钒板材厂生产技术室普冷党支部开展“共产党员工程”活动以来,取得的新成效。

普冷工序涵盖了罩式炉、平整、精整等多条生产线,自1996年投产以来,部分生产线较为老旧,设备装备水平相对落后,控制水平和能力也较低,且受到原料卷重、宽度和表面质量等多种因素影响,导致切边、切头尾和缺陷切损率较高,成材率较先进企业存在明显差距。成材率是生产成本和质量控制的重要衡量指标,对于产品的市场竞争力具有重要影响,尤其在当前市场环境下,成材率指标提升迫在眉睫。

通过全盘梳理影响成材率的生产环节,生产技术室普冷党支部结合生产实际,以“共产党员工程”为抓手,通过创建党员示范岗、设立党员责任区、党员突击队等形式,制定改进措施,分解任务目标,引导党员创先争优、攻坚克难,从生产、质量、成本控制等方面,优化生产组织,精细流程管理,创新工艺控制,提升产品质量,降低工序切损,推动党建工作与生产经营深度融合,进一步提升高质量党建对高质量发展的引领保障作用。

在党员先锋的引领下,通过开展各机组的过程质量管理和操作技能提升培训,提高全员素质,优化平整开卷机卷筒膨胀控制程序、平整甩尾操作及扎制控制模式等措施,提高控制精度和稳定性,有效提升了产品质量。开展工艺优化试验和设备改造,提升退火工艺的适应性和过程控制的稳定性,实现氧化色重退量的降低。优化辊缝吹扫装置,提高了辊缝区风挡效果,达到降低带钢表面平整液残留的目的。此外,还编制了“甩尾降速控制”“分切自动减压”“助卷段张力控制”等一系列自动控制程序,有效提升了机组的自动化控制水平。

通过一系列针对操作、工艺控制以及设备改造等各项工作的改进和优化举措,切实提升了工艺流程和设备保障能力,工序成材率屡创新高,成果效益显著。下一步,攀钢钒板材厂将全力冲刺四季度,确保完成全年工作目标,持续创新创效助推企业高质量发展。

 
 
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