据了解,该公司炼铁厂1号高炉溜槽布料一直以整圈为单位进行设定,布料精度较低,存在料层不平、不均的现象,特别是焦炭分布不均会造成炉料周圈承载力偏差,难以良好控制料层结构,影响高炉生产节奏。
为解决此问题,该公司数字智能部与炼铁厂对标学习先进单位,调研了现有高炉炉顶硬件设施现状,确认可以满足精度技改要求,决定自主创建项目小组进行程序优化工作。高炉布料系统控制程序专业性极高,相关联锁点繁多,改动难度大,该团队深入研究系统控制程序,梳理控制逻辑,反复测试联锁程序的缺陷,不断优化和探索,最终圆满完成改造任务,改造后的1号高炉顺利投入使用。
优化改造后,1号高炉溜槽布料精度达到0.1圈,控制精度提高了近10倍,实现良好控制布料首、尾角度,均匀分布料层的效果,尤其对焦炭使用量的调整和控制,为联合特钢生产提质增效提供了条件。同时,该项改造节省了3万元的外委服务费用,4座高炉系统预计可节省至少12万元。