高质量的高炉铁水是质量攻关的首要任务。山西建龙对内通过优化炉料结构合理搭配,并提高入炉烧结矿粒级合理分布,充分发挥块矿烘干系统的作用,强化对入炉筛分,降低入炉粉末的控制,提高炉渣流动性、增强脱硫能力并根据炉料质量变化情况,合理调整焦矿布料矩阵,有序提高煤气利用率,同时根据原燃料质量变化,合理控制高炉煤比,增强炉况稳定性、提高炉缸活跃性;对外通过联合合作伙伴提升焦炭热强度,最终实现高炉铁水合格率达到99.89%,为下道工序减少炼钢双渣炉数,降低工序成本,打下了良好的质量基础。
在炼钢与热轧工序,针对矩坯Q195C、Q235B钢存在的折弯开裂、翘皮及夹渣问题,山西建龙通过对历史缺陷分析报告进行系统培训,制定了夹杂物攻关试验方案及针对性的夹渣、翘皮缺陷管控措施,使钢的内质得到进一步的提升——月度折弯开裂卷数为0,C类夹杂物≤3.0级,占比83.6%(剔除0级),夹渣为0.01%,且完全消除了翘皮缺陷,质量控制成效显著。
冷轧工序则是梳理出改善点,逐一进行攻关。如针对热基镀锌厚度不符及白斑缺陷,公司通过控制热轧厚度精度、氧化铁皮厚度、新增拉矫除鳞、试用酸洗促进剂、提高退火氢气流量等措施,实现了热基产量大幅提升且无厚度不符及白斑缺陷。针对带钢镀锌型钢开裂的问题,各工序联动攻关——炼钢工序控制夹杂物、热轧工序降低三次渗碳体析出、冷轧工序提高变形率、厚规格以热代冷等措施,实现了9月份全月未出现开裂异议。为使卷板镀锌厚规格芯轴印满足客户使用要求,公司通过提高拉矫机延伸率、降低卷取张力、提高钢卷强度、试验恒张力模式等,使卷芯在20米左右折印才开始轻微可见,6米左右才存在轻微触感,赢得了客户广泛认可。
质量的追求永无止境。未来,山西建龙将继续秉承“客户至上、精细管控”的质量理念,深化改革,创新发展,以技术研发和科技创新为引擎,推动企业高质量发展。