7-8月,重庆钢铁对热卷产线进行了系统改造升级,主要包括L1/L2系统升级、新增R0粗轧机、精轧弯窜辊系统改造、2号和3号卷取打捆机设备更新、运输区运卷方式调整等项目,通过这些项目的实施,优化了粗轧机轧制道次,提升了精轧机精度和过程模型控制计算精度,提高了多道次打捆效率和运输效率,为热卷产线轧制效率提升奠定了基础。
现场攻关,解决“卡脖子”问题
在推进热卷产线效率提升工作中,重庆钢铁轧钢厂秉承“每一分钟都不耽搁”的精神,制定了管理者、骨干跟班计划,组织生产、技术、设备各条线骨干人员24小时跟班值守,切实做到及时发现问题、及时解决问题。9月13日,热卷产线热负荷试车第23天,快速实现了三炉达产达效。10月,通过优化全线进钢条件、提高产线跟踪稳定性、优化工艺降低换辊时间等措施,大幅提升了产线生产能力,各项指标不断取得新突破。
提升效率,降低产品制造成本
新增R0粗轧机后,轧区轧制节奏加快,为提升整条产线的生产效率,热卷作业区与生产技术室在板坯出炉温度、在炉时间、热装率等方面展开攻关,先后下发操作要点3个、优化控制逻辑4项。10月,平均出炉温度较上半年降低14℃,平均在炉时间减少12.43分钟,在月初存库2万吨冷坯的情况下,热装率达到平均水平,其中7天热装率超过90%,煤气消耗较今年上半年降低13%。同时随着轧制效率的提升,电耗较上半年降低4.5%。这些关键指标的提升,极大地提升了生产效率,达到了降低吨钢成本的目的。10月,热卷产线吨钢加工成本削减20.26元。
产品拓展,提升产品开发能力
热卷产线通过调整AGC、弯窜辊功能、优化自动带钢及自动调平程序、提升辊缝预埋精度、活套稳定控制等措施,在提升产线生产效率的同时提升产品拓展能力。年修技改后已成功试轧QSte550tM热无酸除磷钢带、CGWB、C304+235自主开发复合卷等新产品,生产低合金,汽车大梁钢,花纹卷等厚度≤2.0毫米极薄规格1.1万余吨。目前热卷产线实现了超薄超宽产品规格批量稳定轧制。
接下来,重庆钢铁轧钢厂将认真落实“四化”“四有”要求,积极践行“每一分钱都要较真,每一分钟都不耽搁,每一个人都要担当”的精神,坚持算账经营,加快品种结构调整,持续开发冷轧基板、酸洗基板、复合板等高性能高品质高附加值产品,为重庆钢铁打赢生存保卫战提供强劲动力。