进入1月份,炼钢厂1#转炉进入炉役期,为缓解检修期间铁钢平衡矛盾,同时面对高炉复风后,铁水带渣量大、铁水温低、铁罐冻罐严重、铁水硅含量居高不下等诸多不利因素,炼钢厂自我加压,深挖内潜,逐一落实各项保障措施。
——优化转炉工艺,利用倒灌站折铁,消除单罐铁水不足的问题,保证入炉铁水量≥135吨,杜绝二次进铁影响转炉周期。
——调整石灰、石灰石、矿石等渣料的配比和吹炼期间供氧制度,稳定转炉冶炼过程和终点控制,将一提出钢时间控制在4分钟以内。
——统一协调钢水跨钢包周转,做到氩站钢水合格即出站,连铸转包即下包,防止耽误行车调运和钢包滑板处理时间。
——以全停检修为契机,认真清理各冷却水池,避免了连铸机二冷段喷嘴堵塞、冷却不均的现象,助力连铸单流3.9m/min高拉速生产。
此外,在1#炉检修期间,炼钢厂还专门派人监护废钢专车调运,杜绝行车避让过程耽误的时间和造成的安全隐患,为安全提供保障。同时,废钢加入量按31-34吨/炉,平衡铁水热值,最大程度上减少渣料消耗,有效降低钢铁料耗成本。