此次检修自1月2日早上8:00启动,涵盖加热炉、轧机、传动系统、冷却系统等多个关键部位。检修期间,检修团队面临时间紧、任务重、技术要求高等诸多挑战,精心组织、合理安排,多次组织讨论细化检修方案,夯实各级责任,优化流程。始终秉承“安全、质量、进度、效益”的原则,高效扎实推进检修工作,对当日存在问题及次日工作计划进行现场分析协调,把好准备关、技术关、质量关,为检修攻坚战打牢基础。
此次检修主要以加热炉系统检修为主,其他区域设备维护、保养、清理为辅。检修过程中严格执行“1234567”安全管控模式,成立专职安全监护人员队伍、重点项目质量管控小组和后勤服务队三支队伍,大家各司其职、各尽其责,全力推进检修工作高效开展。尤其在加热炉蜂窝体拆除期间,管理人员与一线检修人员同心同行,主动参与加热炉蜂窝体清理,80余人分成3个小组,明确分工、协同作战,凭借专业工具和丰富经验,全力推进清理进度,历时4个小时完成任务,用实干实绩彰显了轧钢速度。检修中,维修人员发挥专业技能,主动承担“外转内”项目,减少对外协加工的依赖,提高生产效率,实现检修成本的降低。岗位工利用检修有利时机,发挥学用之长,促检修提效,深入践行“操检合一”,主动承担修旧利废项目10余项,确保设备“零故障”交付。
据悉,此次检修原计划14天,提前30个小时保质、保量、安全、高效完成164项检修任务,且主动承担“外转内”项目4项,节约外委费用约35万元,修旧利废项目17项,创效约28万元。针对设备“跑冒滴漏”治理管线横平竖直改造、设备本体亮化和安全隐患整改,创新开展精益现场治理清单28项,消除了设备隐患,提高了设备的可靠性和稳定性。经过此次检修,不仅有效缓解了公司钢坯库存压力,为钢后生产开启了降本增效和关键指标提升的良好局面,而且为新一年元月开门红提供了有力保障。