提高轧机预装质量,减少非计划下线故障。该厂采取自修、外修和购置3种方式,提高轧机预装质量,控制轧机弹跳和辊窜值,减少非计划下线故障;持续规范料型尺寸、关键温度等工艺参数,减少钢坯轧制过程中的负差波动;强化钢轧界面沟通,稳定直轧温度和拉速,减少因温度波动导致的负差变化及拉速波动造成的坯重波动,进一步提升高棒和棒材的综合成材率指标。
推进技术攻关,提高产品质量。依托首钢长钢四级技术创新体系,该厂围绕型钢一期升级改造项目,实现超快速控制冷却技术的成功应用,改善型钢冷却均匀性,解决成品料易锈蚀问题,提高产品质量。此外,该厂积极开展降低型钢Q355B性能预警、减少轧机非计划下线次数、改善型钢成品弯曲度和扭转等10余项技术攻关,进一步提升产品实物质量,降低产品质量异议率。
拓展高棒和棒材产品线,优化产品结构。该厂优化高线吐丝温度、辊道系数等关键参数,在高线生产线上成功开发72A、82B弹簧钢、MFT8-DP非调质双相钢、HRB600E带肋钢筋等产品;同时,在棒材生产方面,成功开发φ45毫米和φ50毫米大规格圆钢、右旋等高肋锚杆、PSB830D精轧螺纹、HRB600E带肋钢筋等新产品,为长钢公司产品结构调整提供有力支撑。
通过持续深化技术创新,首钢长钢轧钢厂在提升工艺质量、优化生产流程和拓展产品结构方面取得了显著成效,促进了企业的高质量发展。