近日,记者从高线厂设备科了解到,该厂在开发Φ18mm线材过程中,通过对报废的旧跑槽进行修旧利废,一举为公司节约了20万元的备件成本。
据了解,跑槽是轧钢生产的过钢通道,在生产过程中很容易因磨损造成孔型增大,导致线材在跑槽里跳动,无法顺利进入下一架轧机,进而引发堆钢事故或废品产生。此前,该厂很多旧跑槽由于孔径磨损增大,不能适应线材轧制的规格要求,长期堆存在库房里,无法被有效利用。
近期,该厂轧制Φ18mm线材时,考虑到跑槽孔径要达到Φ24mm。为最大限度地降低备件成本,他们将这部分孔径较小的旧跑槽收集起来,经过修磨处理后,将其孔径加大至Φ24mm,满足了Φ18mm线材的轧制标准。
目前,该厂已开发200套Φ18mm线材跑槽,而购买一套新跑槽需要1000元。通过对旧跑槽进行修旧利废,为公司节约备件成本20万元。