近日,淮钢炼铁厂对加料槽下、环除清灰、铸铁机等岗位进行了优化整合,共实现减员21人,班组长定编减编4人。
今年以来,由于退休、辞职等自然减员,炼铁厂主要生产岗位出现了严重缺员的现象。为解决这一问题,炼铁厂多次召开会议,讨论和制定减员方案,通过采取对部分岗位进行合并、优化等措施,保证了高炉的正常生产。
炼铁厂铸铁机承担着高炉生产的应急任务,在铁水富余时,需要开足铸铁机浇铸铁水,人员较忙,但不是持续作业,在没有铸铁任务时,铸铁机人员闲置,人员有优化空间。2013年,炼铁厂试行将运转班每班铸铁工由4人减编到1人,对铸铁白班增设4名铸铁工、6#高炉炉前工增加4人,减员4人。如中夜班有浇铸任务时,从6#高炉抽调人员参与浇铁。通过一年多的实施,铸铁机运行稳定,基本满足铁水浇铸工作的需要。今年,该厂大胆地将铸铁工全部取消,有铸铁任务时,由值班主任从四座高炉抽调人员进行铸铁。为充分体现减员增资的方针,充分调动炉前工参与铸铁的积极性,每浇铸1吨铁,分厂给予浇铁人员3元的奖励。通过此项措施,炼铁厂减员12人。
随着高炉环境除尘气力输灰改造的顺利实施,以及除尘效果的提升,炼铁厂加料槽下岗位和环境除尘岗位的工作量有所减少。该厂通过多次调研,并征求职工意见,对加料槽下和环境除尘岗
位进行了合并,成立了加料环除组,职工既负责加料槽下设备的操作、卫生的清理,也同时负责环境除尘设备的运行和维护。通过岗位合并,共减员7人,同时减少加料组长定编4人。
以前,喷煤行车工每班定员3人,但由于自然减员,行车工越来越紧张,炼铁厂被迫通过开展行车工抓煤劳动竞赛,勉强维持喷煤转煤的需要,但职工劳动强度大,每天约需转煤3200吨。为此,炼铁厂将铸铁机行车工与喷煤行车工进行了合并,铸铁机需要调运物品或处理铁水包时,则将行车工抽调到铸铁机工作,其它时间则参加日常的抓煤工作。通过这一措施,有效地解决了行车工缺员的问题。
炼铁厂实行岗位优化以来,各项生产工作运转正常,并没有因为人员的变动而影响到高炉生产。相反,加料槽下更加卫生整洁,槽下设备、除尘设施故障率为零;铸铁机只要有浇铸任务,炉前工立即到位参与铸铁,积极性高涨。