面对当前日益严峻的钢铁市场形势,烧结厂职工不等不靠,主动发力在企业的“破冰”征程中用吹、连、洗、贴四字“智慧锦囊”做活降本增效“大文章”。
“吹”字解难题
原二作业区管2#带机承担着由原料站至混匀料场的原料输送任务,是450㎡烧结系统的原料“命脉线”,管带机设计工作场所为露天户外形式,雨期受雨水影响,管带机运行时出现打滑现象,严重制约管带机正常运行,从而影响450㎡烧结系统的原料供给,究其原因是由于管带机头传动滚筒接触面沾有雨水导致。对此,该厂职工以“思中求变”的思维方式反复观察、思考,巧妙利用吹干机原理自制雨水吹干器,使用压缩空气作为动力,将在高速运转的皮带表面的水份去除,管带脱水装置设在相邻两组托辊中部,在雨季根据管带打滑情况通过气源阀门调节气源流量。这一改造,管带机与滚筒接触面的雨水及时被吹干、打滑现象消失,系统的稳定性得到提高,并延长了设备使用寿命,提高了作业效率,年可创造效益达10余元。
“连”字破瓶颈
原一作业区管4#带重型卸料车起着分别向9个预配矿仓卸料的作用,卸料时,矿槽之间存在卸料盲区,重型卸料车在盲区位置时物料无法进入矿槽,必须从工艺源头停止给料,待重型卸料车跨越卸料盲区后方可给料,否则会将物料卸在矿槽外,甚至会将移动卸料车溜槽堵塞。对此,该厂技术人员经过对生产流程的跟踪及卸料车运行研究分析,最终找出了解决的办法—“连”字改造法,即:将重型卸料车溜槽设计为分体结构,及固定溜槽和移动溜槽两部分,固定溜槽固定在矿槽卸料盲区处,连接两相邻矿仓卸料口,架起了矿仓之间的“桥梁”,移动溜槽安装在移动卸料车上,当移动卸料车跨越卸料盲区时,移动溜槽将物料导入固定溜槽后进入矿槽,解决了将物料卸在矿槽外或堵塞溜槽的问题,同时物料运输系统的作业连续性明显改善,无需中途频繁中断给料,系统工作效率显著提高10%-20%。
“洗”字节费用
400㎡、450㎡烧结分别有两台主抽风机滤油站,其中油站的滤油滤芯需要定期更换。该厂维修工发现每次更换下来的滤芯只是滤布脏了而已,整体框架完好无损,扔掉可惜、浪费成本,他们经过思考,想到给废旧滤芯定期“洗澡”这一妙招,一个个废旧滤芯经过柴油的清洗后、焕然一新,又重新“上岗”循环使用,如此以来,既摒弃了以前滤芯脏了就扔的坏习惯,又培养了给滤芯定期“洗澡”的好习惯,同时还缓解了备件回货压力,仅此一项,每年就节省成本4800元。此外,该厂职工利用每次设备停机机会,定期对滚筒、混料筒钢托辊轴承打开清洗、加油,大大延长了设备的使用寿命。
“贴”字降成本
400㎡烧结风箱是烧结机吸风系统的主要设备,由于长时间满负荷运行,大部分风箱已磨损严重甚至破损,导致漏风现象严重,但整体更换风箱,需要外购风箱备件,备件费用高,且更换时既费时、费力、成本高,更换后风箱处理更繁琐。技术主管马工经过现场观察、查阅资料、反复思考,改造方案突出“贴”字,就是保留原有风箱,根据风箱形状在四周内壁内焊贴耐磨钢板,也就是这一不仅贴出了效率—工期提前一星期完成,而且风箱的使用寿命延长了一倍,仅此一项降低维修成本约6万余元。( 陕西龙门钢铁有限责任公司)